中国煤炭报:马头洗选厂创新钻研中心:创造先例,上马智能配煤系统

颁布功夫:2024-04-30 08:25:25

稿件起源:《中国煤炭报》4月30日7版

马头洗选厂创新钻研中心:创造先例,上马智能配煤系统

听到脱介筛开动的声音,秦宇臻从椅子上“弹”起,飞身跨出办公室,急剧达到原煤仓下的操作岗位。

秦宇臻是CA88能源峰峰集团马头洗选厂(以下简称马选厂)创新钻研中心主任,掌管厂区内的科技创新、工艺技改等工作。这几天,原煤煤质不太不变,人为称沉比例调整又出现延时,对精煤灰分、硫分等指标产生了影响。

此时,仓下岗位司机严爱民已汗如雨下,一向地凭据皮带来煤沉量调整肥、瘦煤比例。

“秦工,快想设法子吧,工作量太大,还不好节造配煤精度。”严爱民向秦宇臻求救。

见状,秦宇臻扭头对记者说,为了实现效益最大化,峰峰集团通过执行肥、瘦煤配煤入洗来出产冶炼焦精煤。但由于出产链前端的配煤环节始终由人为操作,造成配比精度得不到保障。

“有时遇到更换洗煤煤种,就必要沉新换算配煤比例,沉新设置肥、瘦煤量。”他说,若是由于洗煤设备工况原因扭转入洗量时,也需沉新设置配比,此时产生的延时是影响洗精煤灰分、硫分指标的主因。

“若是煤仓下煤不顺,皮带出煤量幼,必要工作人员频仍手动操作阀门,加大吹风机、给煤机出煤量,劳动强度很大。”秦宇臻诠释路。

有没有一种原煤入洗前自动称沉的步骤,保障原煤配比精度呢 ?

秦宇臻相识到,想要扭转近况,除非上马智能配煤系统,而放眼整个煤炭行业,这种智能系统在像马选厂这样的中央型洗煤厂还鲜有利用。

“既然没有可借鉴的模式,我们就创造出先例来。”在智能配煤刷新论证会上,秦宇臻向团队成员表白了他的设法,“蹚出一条适合马选厂智能配煤系统刷新的新路。”

因而,秦宇臻与该厂洗选车间、机电科等有关单元的技术人员频仍奔走于多地洗选加工厂进行调研,深刻探求智能化配煤刷新规划,回厂后再结合现实绘造图纸、论证数据。

“能否将煤仓仓储情况影像化,从而精准把握2个煤仓储量,为精准配煤创造最佳前提 ?”技改伊始,技术人员屈长刚的设法得到了各人一致认同。

陆续几日,技术团队不眠不休,在30米高的煤仓上设置料位计、装置传感器、测试状态、网络数据。他们将煤仓内原有的料位计更换为3D仓容料位计,利用3D画图软件,实时显示原煤仓总容积、仓内原煤总沉量、仓内高度散布等情况,原煤仓通明化模型逐步显露雏形。

“煤仓仓储影像化只是第一步。”秦宇臻复苏意识到,接下来的软件更新、硬件美满才是沉点,必须保障新系统与设备无缝共同、运行正常。

随着刷新工程的推动,设备调试装置进入关键阶段。秦宇臻和团队成员一方面着手美满、增长配套机电设备,沉新装置原煤皮带秤、仓下变频给煤机等设施。另一方面,他们加班加点调试设备与节造系统、网络数据,成立给煤机、脉冲阀喷吹轮换机造,调节给煤机变频器频率值,逐步实现原煤精准配比、均质化入洗。

经过一个月的忙乱,秦宇臻携带团队共设计出节造规划近40套、设置多台变频器数据300次,仅用作纪录数据的笔记本就有20余本。

终于,由秦宇臻团队自行研发设计的“智能配煤系统”顺利投运,各项出产指标不变靠得住,精煤回收率提高了0.05 个百分点,每年可多创效200万元以上。该工艺被中国煤炭加工利用协会评为第三届煤炭洗选加工行业“五幼创新”优良成就一等奖。

刷新后,无论遇到更换煤种,还是削减入洗煤量,严爱民只需将入洗原煤配比及2条皮带输煤量输入操作台,配煤系统就可自动凭据数据调整入洗量。

“同时对仓内吹风机进行变频设定,一旦煤仓下煤不畅,仓内吹风机就会自动开启。”眼见仓下的工作越来越轻松,一贯眉头紧锁的严爱民逐步喜笑容开。

秦宇臻看在眼里,内心又计算着为工友扭转一下作业环境:“原煤入仓的源头——受煤坑岗位环境湿润幽暗,噪音大,煤尘还多。”

秦宇臻携带团队屡次深刻现场,测间距、画图纸。经过技术论证后,他们在受煤坑的楼梯平台投建了受煤集中管控平台、尺度化岗位操作间。操作间有2个液晶大屏幕,共同现场加装的32个摄像头,受煤坑高低设备运行情况可实时显示于操作间屏幕上。

如今,操作人员只需坐在室内就可对设备情况了如指掌、精准操作。

“实现受煤坑‘无人值守、有人放哨’,这是以往想都不敢想的。”谈起这一变动,运销科副科长邓玉国脸上难掩赞赏与高慢。

(王海)

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